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脈沖布袋除塵器調試過程問題分析同間歇回轉反吹機構特點

文章作者:宇成環保   發布時間:2023-12-30
{一}、脈沖布袋收塵器調試過程出現問題及分析 1、煙氣溫度 調試初期,由于處于水泥生產的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態,其結果是立窯出口處煙

{一}、脈沖布袋收(shou)塵器調試(shi)過程出現問題及分析

1、煙氣溫度
調試初期,由于處于水泥生產的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態,其結果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵布袋處的溫度也只在40左右,煙氣結露嚴重。
布袋出現了局部“糊袋”現象,阻力劇增,風機不能正常工作。
為保證除塵器正常運轉,唯有適當提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個措施,一是適當降低產量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時,為進一步降低煙氣的熱損失,對整個布袋除塵器系統的保溫和密封性能進行了檢查和修補。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題得到解決。由于除塵布袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當較長時間處于高溫狀態時,因局部“糊袋”而產生的塵塊被烘干后,在噴吹時自動脫落,除塵布袋也得以自動修復。
為防止“燒袋”,除塵器在設計時充分考慮了溫度控制系統。當煙氣溫度大于260時,混風氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風后,煙氣溫度仍大于260混風氣動蝶閥自動關閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時風機自動停機,立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時,看火工和操作工要及時采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時間煙氣超標外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對脈沖布袋收塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵布袋排與排之間噴吹時間間隔為l0s,共有12排。調試時發現,清灰效果較差,尤其當煙氣溫度偏低時。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機換成氣量為1.5/min除塵布袋排與排之間噴吹時間間隔則改為20s,噴吹清灰效果得到大大改變。
{二}、除塵設備間歇回轉反吹機構的特點
單機布袋除塵器間歇回轉反吹機構的清灰原理是:把反吹風口定位回轉至袋室出風口處,使被清灰袋室處在關閉過濾氣流狀態下,凈化后的煙氣作為吹灰氣流反向吹落除塵器濾袋外表面的粉塵;由于氣流方向與粉塵墜落方向一致,因此加速了粉塵的墜落,減少了粉塵二次吸附,實現分室定位清灰。
該除塵設備機構結構簡單、運轉平穩、故障率小、性能可靠;而且反吹清灰氣體是凈化后的煙氣,沒有溫差,可防止清灰時造成結露;凈化后的煙氣含氧量較低,避免了濾料在運行中被,提高了除塵器濾袋使用壽命。
改造措施以回轉反吹機構替代原有的環鏈反吹機構,回轉反吹機構主要包括:回轉截止閥(氣動);轉動電機及弧面分度凸輪機構(主動部件,位于頂蓋之上,易于維護維修);回轉臂(從動件,位于凈氣室內);袋室蓋及集氣罩(靜止件,位于凈氣室內)。
每個通道為1組反吹系統,從原反吹風管引出1豎直管段至凈氣室頂部作為反吹母管;由反吹母管對每個通道分配3套反吹支管,支管末端與回轉截止閥連接。取消反吹風機與反吹母管上的截止閥門,其原有的設計控制點位可利用。
依據回轉反吹機構要求,對原有電氣、控制系統進行改造。邏輯中加入了2套控制系統,1套是通過設定噴吹間隔時間來調整清灰頻率,另1套是通過設定每個除塵設備通道的差壓上、下限來對清灰系統進行控制:當除塵器差壓達到人為設定上限,對應通道清灰系統啟動;清灰至通道差壓低于人為設定下限后,清灰系統停運。
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